【壓縮機網(wǎng)】引言
“十二五”以來,煤層氣在非常規(guī)天然氣領域開采占比加重,中石油在沁水盆地南部樊莊-鄭莊區(qū)塊進行大規(guī)模煤層氣開采,主要由進口活塞壓縮機承擔煤層氣的增壓外輸。進口壓縮機組因其操作簡單、性能可靠、故障率低等優(yōu)點,在國內(nèi)各大油田天然氣增壓領域擁有較大的使用量。區(qū)別于常規(guī)天然氣,煤層氣集輸具有進氣壓力低、氣體中含有少量粉煤灰等雜質(zhì)加劇了活塞組件的運行磨損,各壓縮機組陸續(xù)出現(xiàn)了活塞組件異常磨損失效的故障。然而,進口活塞組件采購成本高,采購周期長,對煤層氣的穩(wěn)定生產(chǎn)影響巨大。因此,研發(fā)、制造出可替代進口活塞組件的國產(chǎn)活塞組件是大勢所趨。本文將對國產(chǎn)化活塞組件在進口壓縮機上的研究應用過程進行詳細的闡述。
研制
在壓縮機中,活塞與氣缸構(gòu)成了壓縮容積,在常規(guī)設計的基礎上煤層氣壓縮機活塞側(cè)重要求如下:
(1)有足夠的強度和剛度,耐磨性好,可以存在少量煤灰;
(2)活塞與缸套有與現(xiàn)場工況匹配的z*佳配合間隙,活塞膨脹系數(shù)小;
(3)針對對稱平衡式兩級壓縮的壓縮機,活塞重量嚴格執(zhí)行API618標準要求;
(4)制造工藝性好,避免應力集中。
利用從該進口壓縮機中更換下來的廢舊21"活塞組件作為研究對象(如圖1所示),該活塞為雙作用組合結(jié)構(gòu)活塞。

1、材質(zhì)確定
該活塞組件在長期運行中,活塞環(huán)槽出現(xiàn)異常磨損,導致活塞環(huán)斷裂,無法繼續(xù)使用。經(jīng)取樣進行晶相分析,獲得其密度為2.8g/cm3,其化學組分見表1。

經(jīng)過分析選用與之性能相符的鋁合金6061,使國產(chǎn)化的活塞的重量、抗腐蝕性等與進口活塞一致。
2、確定工藝
進口活塞的非加工面的光潔度非常高,機加工表面氣孔率非常低。通過查閱資料進行分析,進口活塞使用的鑄造工藝為低壓鑄造工藝。
3、時效處理
為預防成品活塞變形并提高活塞的加工性,需對毛坯進行時效處理,至毛坯達到基本穩(wěn)定狀態(tài)后,再對毛坯進行后續(xù)加工。
活塞加工過程中的精加工和比較重要的加工工序采用數(shù)控機床,粗工序采用普通車床加工,以提高活塞精度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4、探傷
因低壓鑄造常常會出現(xiàn)氣孔、夾渣、收縮等現(xiàn)象,將會對活塞功能產(chǎn)生致命的影響,需對毛坯進行探傷檢驗,確認活塞毛坯的致密度一致。
5、尺寸確認
經(jīng)查閱API618標準及進口零件手冊,并進行現(xiàn)場測量了主要參數(shù),見表2。

6、成品活塞表面處理
通過高效連續(xù)時效熱處理爐,采用了國內(nèi)外較為先進的直接淬火+時效的熱處理方式。該方式對淬火用水溫、工人技能、工藝執(zhí)行力要求較為嚴格,去除了活塞固溶過程,節(jié)約了固溶加熱的能源消耗,減少了工序周轉(zhuǎn)次數(shù),提高了產(chǎn)品質(zhì)量。同時對活塞的表面進行了陽極化處理,經(jīng)測量,進口活塞外表面的硬度約為HV390。因此,對成品活塞進行表面陽極化處理;重點控制介質(zhì)溫度、電流密度、氧化時間等參數(shù),使得成品活塞的表面硬度保持在HV400左右,以提高其耐磨性、耐腐蝕性和其疲勞強度,圖2為加工處理后的活塞。

試裝
成品活塞經(jīng)過多次檢驗,確保其滿足使用要求后,將其試裝到進口壓縮機上。試裝時,對壓縮機的配重進行了復核,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該列活塞組件、十字頭及連桿的重量之和,與之相對列的重量差僅為170g,完全滿足了原進口廠家規(guī)定的配重重量差不大于1磅的技術要求,同時該活塞與活塞環(huán)的配合間隙,活塞裝配后的內(nèi)外死點的壓縮余隙,完全符合了API618標準要求。
試車
壓縮機組經(jīng)歷了1min、10min、30min間歇空載試機及72h的負載試機,壓縮機油壓、油溫、排氣溫度、機組振動、排氣壓力及排氣量等參數(shù)無異常。
拆檢分析
壓縮機組持續(xù)運行2000h、4000h,機組運行情況及各項參數(shù)正常,同時對國產(chǎn)化活塞進行了拆解,檢查了該國產(chǎn)化活塞的相關尺寸參數(shù),經(jīng)歷負載工作后,該國產(chǎn)化活塞未發(fā)生任何異常磨損現(xiàn)象,全部檢驗數(shù)據(jù)與裝配時的尺寸參數(shù)基本一致。
結(jié)論
1、使用分析
通過檢測、試制、試裝、負載試驗,分析該壓縮機組在更換國產(chǎn)化活塞前后運行記錄參數(shù),確認了國產(chǎn)化活塞組件研制成功,可以滿足煤層氣進口壓縮機要求。
2、國產(chǎn)與進口活塞對比
國產(chǎn)化壓縮機活塞價格為進口活塞的1/4以下,根據(jù)目前使用量,每年可以為企業(yè)節(jié)省采購成本150萬元以上;進口活塞采購周期一般為6個月以上,國產(chǎn)活塞采購周期為1個月,符合使用需求,降低了活塞故障對生產(chǎn)的影響。
進口配件國產(chǎn)化是一項技術性較高的工作,很可能不會一次成功,國產(chǎn)化工作技術難度大、風險大、工作復雜,需各級管理者、維修人員、操作人員密切配合,制定周密的試驗計劃。推動進口壓縮機配件國產(chǎn)化,可以大幅度降低配件采購成本和采購周期,縮短維修時間,提高煤層氣的生產(chǎn)效率。
參考文獻
[1] 孫曉,王艷艷,王磊,張斌.鋁合金活塞制造工藝現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].內(nèi)燃機與配件,2010,5.
[2] 郁永章,姜培正,孫嗣瑩.壓縮機工程手冊[M].北京:中國石化出版社,2012.
[4] 陳超偉,鐵占續(xù),孫付偉,程艷霞.活塞壓縮機的優(yōu)化設計及試驗研究[J].壓縮機技術,2007,4.
[5] 郁永章,高秀峰.國內(nèi)外壓縮機學術研究近況[J].壓縮機技術,2007,4.
[6] 虞明.縮機的活塞制造工藝優(yōu)化[J].壓縮機技術,2007,2.
[7] 田煒,陳洪明,梅永貴,李新彩.沁水盆地南部樊莊區(qū)塊地面集輸工藝優(yōu)化與思考[J].天然氣工業(yè),2011,11.
[8] 姬忠禮,鄧志安,趙會軍.泵和壓縮機[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008,1.
[9] 袁兆成援內(nèi)燃機設計[M]援北京:機械工業(yè)出版社,2008
“十二五”以來,煤層氣在非常規(guī)天然氣領域開采占比加重,中石油在沁水盆地南部樊莊-鄭莊區(qū)塊進行大規(guī)模煤層氣開采,主要由進口活塞壓縮機承擔煤層氣的增壓外輸。進口壓縮機組因其操作簡單、性能可靠、故障率低等優(yōu)點,在國內(nèi)各大油田天然氣增壓領域擁有較大的使用量。區(qū)別于常規(guī)天然氣,煤層氣集輸具有進氣壓力低、氣體中含有少量粉煤灰等雜質(zhì)加劇了活塞組件的運行磨損,各壓縮機組陸續(xù)出現(xiàn)了活塞組件異常磨損失效的故障。然而,進口活塞組件采購成本高,采購周期長,對煤層氣的穩(wěn)定生產(chǎn)影響巨大。因此,研發(fā)、制造出可替代進口活塞組件的國產(chǎn)活塞組件是大勢所趨。本文將對國產(chǎn)化活塞組件在進口壓縮機上的研究應用過程進行詳細的闡述。
研制
在壓縮機中,活塞與氣缸構(gòu)成了壓縮容積,在常規(guī)設計的基礎上煤層氣壓縮機活塞側(cè)重要求如下:
(1)有足夠的強度和剛度,耐磨性好,可以存在少量煤灰;
(2)活塞與缸套有與現(xiàn)場工況匹配的z*佳配合間隙,活塞膨脹系數(shù)小;
(3)針對對稱平衡式兩級壓縮的壓縮機,活塞重量嚴格執(zhí)行API618標準要求;
(4)制造工藝性好,避免應力集中。
利用從該進口壓縮機中更換下來的廢舊21"活塞組件作為研究對象(如圖1所示),該活塞為雙作用組合結(jié)構(gòu)活塞。

1、材質(zhì)確定
該活塞組件在長期運行中,活塞環(huán)槽出現(xiàn)異常磨損,導致活塞環(huán)斷裂,無法繼續(xù)使用。經(jīng)取樣進行晶相分析,獲得其密度為2.8g/cm3,其化學組分見表1。

經(jīng)過分析選用與之性能相符的鋁合金6061,使國產(chǎn)化的活塞的重量、抗腐蝕性等與進口活塞一致。
2、確定工藝
進口活塞的非加工面的光潔度非常高,機加工表面氣孔率非常低。通過查閱資料進行分析,進口活塞使用的鑄造工藝為低壓鑄造工藝。
3、時效處理
為預防成品活塞變形并提高活塞的加工性,需對毛坯進行時效處理,至毛坯達到基本穩(wěn)定狀態(tài)后,再對毛坯進行后續(xù)加工。
活塞加工過程中的精加工和比較重要的加工工序采用數(shù)控機床,粗工序采用普通車床加工,以提高活塞精度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4、探傷
因低壓鑄造常常會出現(xiàn)氣孔、夾渣、收縮等現(xiàn)象,將會對活塞功能產(chǎn)生致命的影響,需對毛坯進行探傷檢驗,確認活塞毛坯的致密度一致。
5、尺寸確認
經(jīng)查閱API618標準及進口零件手冊,并進行現(xiàn)場測量了主要參數(shù),見表2。

6、成品活塞表面處理
通過高效連續(xù)時效熱處理爐,采用了國內(nèi)外較為先進的直接淬火+時效的熱處理方式。該方式對淬火用水溫、工人技能、工藝執(zhí)行力要求較為嚴格,去除了活塞固溶過程,節(jié)約了固溶加熱的能源消耗,減少了工序周轉(zhuǎn)次數(shù),提高了產(chǎn)品質(zhì)量。同時對活塞的表面進行了陽極化處理,經(jīng)測量,進口活塞外表面的硬度約為HV390。因此,對成品活塞進行表面陽極化處理;重點控制介質(zhì)溫度、電流密度、氧化時間等參數(shù),使得成品活塞的表面硬度保持在HV400左右,以提高其耐磨性、耐腐蝕性和其疲勞強度,圖2為加工處理后的活塞。

試裝
成品活塞經(jīng)過多次檢驗,確保其滿足使用要求后,將其試裝到進口壓縮機上。試裝時,對壓縮機的配重進行了復核,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該列活塞組件、十字頭及連桿的重量之和,與之相對列的重量差僅為170g,完全滿足了原進口廠家規(guī)定的配重重量差不大于1磅的技術要求,同時該活塞與活塞環(huán)的配合間隙,活塞裝配后的內(nèi)外死點的壓縮余隙,完全符合了API618標準要求。
試車
壓縮機組經(jīng)歷了1min、10min、30min間歇空載試機及72h的負載試機,壓縮機油壓、油溫、排氣溫度、機組振動、排氣壓力及排氣量等參數(shù)無異常。
拆檢分析
壓縮機組持續(xù)運行2000h、4000h,機組運行情況及各項參數(shù)正常,同時對國產(chǎn)化活塞進行了拆解,檢查了該國產(chǎn)化活塞的相關尺寸參數(shù),經(jīng)歷負載工作后,該國產(chǎn)化活塞未發(fā)生任何異常磨損現(xiàn)象,全部檢驗數(shù)據(jù)與裝配時的尺寸參數(shù)基本一致。
結(jié)論
1、使用分析
通過檢測、試制、試裝、負載試驗,分析該壓縮機組在更換國產(chǎn)化活塞前后運行記錄參數(shù),確認了國產(chǎn)化活塞組件研制成功,可以滿足煤層氣進口壓縮機要求。
2、國產(chǎn)與進口活塞對比
國產(chǎn)化壓縮機活塞價格為進口活塞的1/4以下,根據(jù)目前使用量,每年可以為企業(yè)節(jié)省采購成本150萬元以上;進口活塞采購周期一般為6個月以上,國產(chǎn)活塞采購周期為1個月,符合使用需求,降低了活塞故障對生產(chǎn)的影響。
進口配件國產(chǎn)化是一項技術性較高的工作,很可能不會一次成功,國產(chǎn)化工作技術難度大、風險大、工作復雜,需各級管理者、維修人員、操作人員密切配合,制定周密的試驗計劃。推動進口壓縮機配件國產(chǎn)化,可以大幅度降低配件采購成本和采購周期,縮短維修時間,提高煤層氣的生產(chǎn)效率。
參考文獻
[1] 孫曉,王艷艷,王磊,張斌.鋁合金活塞制造工藝現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].內(nèi)燃機與配件,2010,5.
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[4] 陳超偉,鐵占續(xù),孫付偉,程艷霞.活塞壓縮機的優(yōu)化設計及試驗研究[J].壓縮機技術,2007,4.
[5] 郁永章,高秀峰.國內(nèi)外壓縮機學術研究近況[J].壓縮機技術,2007,4.
[6] 虞明.縮機的活塞制造工藝優(yōu)化[J].壓縮機技術,2007,2.
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[9] 袁兆成援內(nèi)燃機設計[M]援北京:機械工業(yè)出版社,2008
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