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    噪音異常:壓縮機頭拆解數次,換了兩套轉子找到問題根源

       【壓縮機網背景
      煉油廠各裝置所排放的低壓瓦斯經分液罐以及沿途低點排凝后,進入氣柜回收,經螺桿壓縮機升壓后,進入高壓瓦斯管網至各用戶中壓瓦斯管網送至鍋爐。
     
      洛陽煉油廠近幾年因所煉原油高含硫,從而低壓瓦斯富含酸性氣體H2S。而裝置的1#2#螺桿壓縮機組是噴水式螺桿壓縮機,介質中的酸性氣和水化合后對主機轉子造成很大的腐蝕,尤其是排氣端端面。雖然在機頭大修后,各裝配尺寸和間隙都滿足技術規范,但開機后,機組產生的噪音異常,導致機組無法正常運行。作為裝置的核心特護設備,一旦機組出現故障停機,便會導致氣柜瓦斯量大,只能放至火炬燒掉,不僅浪費而且會對環境造成污染。
     
      故障
      洛陽煉油廠氣體車間氣柜有1#2#兩臺螺桿壓縮機組。1#2#機型號相同,為LG30/8.0。自2016年以來,1#2#機組開始頻繁大修,其中1#機機頭大修過程中發現壓縮機排氣端面腐蝕嚴重,腐蝕源自近年來原油中高含硫,導致瓦斯氣中有大量H2S氣體,由于1#2#機為噴水機組,噴淋水和H2S形成酸液腐蝕了轉子。排氣端面出現凹凸不平坑點,深度近2mm。雖然排氣端端面間隙仍然調整至0.10mm,進氣端端面間隙為1.1mm。符合機組排氣端端面間隙標準0.09mm-0.11mm,但開機后出現進氣端異常噪音和振動,無法正常運行。
     
      1#機組是噴水式螺桿壓縮機,滾動軸承定位(角接觸球軸承7315BECBM兩套),徑向軸承(NU315BECBM兩套)。同步齒輪傳動。
     
      1#機轉子排氣端端面腐蝕情況如圖1。
    噪音異常:壓縮機頭拆解數次,換了兩套轉子找到問題根源
      1#2#機主要技術參數:
     
      型號:LG30/8.0
     
      形式:撬裝式噴液螺桿壓縮機組
     
      螺桿公稱直徑:255毫米
     
      螺桿長徑比:1.65
     
      主電機轉速:3000rpm
     
      機組額定總功率:288kW
     
      機組冷卻方式:水冷卻機組
     
      潤滑方式:壓力潤滑
     
      本機組性能參數如下:
     
      進氣壓力:-10kPa~10kPa;低于-5kPa報警;低于-10kPa聯鎖停機
     
      進氣溫度:10℃~45℃
     
      排氣壓力:≤0.8MPa;≥0.75MPa時報警;≥0.88MPa時聯鎖停機并關入口蝶
     
      排氣溫度:<85℃;≥75℃是報警;>85℃時聯鎖停機
     
      軸功率:<220kW
     
      安全泄放壓力=0.88MPa
     
      潤滑油系統:
      1、潤滑油壓力:機組允許啟動油壓≥0.4MPa;正常工作油壓0.5~0.90MPa;
     
      ≤0.4MPa報警并啟動輔助油;≤0.3MPa時聯鎖停機;油壓≥0.5MPa時停輔助油;濾網前后壓差≥0.1MPa是報警,應即時切換過濾器;
     
      2、潤滑油溫度:正常油溫18℃~60℃;<18℃報警,應手動啟動電加熱器;油溫≥27℃時自停加熱;油溫≥60℃時報警;
     
      3、油位:正常油位40~80%;油位≤50%時報警;
     
      水系統參數:
      流量:20~25T/h   壓力:0.4MPa
     
      氮氣參數:
      流量:3m3/h        壓力:0.4MPa
     
      電機主要參數:
     
      電壓:6000V        電流:31.5A
     
      前后軸承溫度:
     
      正常溫度:0~80℃;報警溫度:大于等于80℃;
     
      各裝配間隙及安裝技術規范:
     噪音異常:壓縮機頭拆解數次,換了兩套轉子找到問題根源
      隨后又拆解數次,對各部尺寸和間隙復查,均無問題,但噪音和振動始終無法消除。
     
      分析噪音與振動原因:
      1、轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞;
     
      2、轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假;
     
      3、轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。
     
      論證原因:
      原因1:轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞。對于本機組,轉速近3000轉,轉子對動平衡有嚴格要求,通常是(0.05—1.0)N.m。排氣端面的腐蝕坑點超出了要求,所以應當重新作動平衡。
     
      原因2:轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假。轉子排氣端端面間隙要求在0.09mm~0.11mm。數值要求嚴格,但腐蝕造成的凹凸坑點深度有近2mm,在壓縮終了,凹凸坑里的存氣會沿著轉子泄漏三角形返回到入口端,產生噪音與振動。
     
      原因3:轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。而螺桿壓縮機吸排氣口的位置和形狀決定了內壓力比。運行工況和工藝流程中所要求的吸排氣壓力,決定了外壓力比。與一般活塞式壓縮機不同,螺桿壓縮機的內外壓力比可以不相等。在當排氣壓力大于內壓縮終了壓力的情況下,齒間容積與排氣孔口連通的瞬時,排氣孔口中的氣體將迅速倒流入齒間容積中,使其中的壓力從Pi突然升至Pd,然后再隨著齒間容積的不斷縮小,排出氣體。而排氣孔口的偏移導致改變了機組固有的內外壓力比,會產生強烈的周期性排氣噪音。
     
      最后總結出轉子排氣端端面腐蝕是噪聲與振動的根源。但如何處理是個問題,沒有先行成功的經驗。近幾年1#2#機組已經換了兩套轉子。之后隨煉廠煉量擴展,車間增上了3#機。
     
      2018年,3#機組的機封泄漏故障檢修,但在更換新機封時,發現轉子竄動量3.5mm,隨即轉入大修。
     
      3#機組主要技術參數如下:
     
      型號及型式:
     
      WLVIT321/16550(11605) 螺桿壓縮機
     
      FES編號:04495103—050
     
      壓縮級數:單級
     
      機組冷卻方式:強制油冷卻機組
     
      潤滑方式:稀油壓力潤滑
     
      瓦斯流量(入口狀態):3600m3/h
     
      螺桿陽轉子齒數:4
     
      螺桿陰轉子齒數:6
     
      壓縮機軸封:集成機械密封
     
      機組載荷調節方式:滑閥調節(0%~100%)
     
      功率:Horsepower  845(630kW)
     
      電壓:Vottage :6000V
     
      轉速rpm:3000
     
      頻率Frequency:50

      正常運行的工藝參數:
     
      介質:火炬氣介質分子量:26(平均)
     
      瓦斯入口壓力:0.0~0.202MPa
     
      (0.0~2.02bar表壓)
     
      瓦斯入口溫度:≯45℃
     
      瓦斯出口溫度:≤115℃
     
      瓦斯出口設計壓力:1.24MPa(表壓)
     
      3#機組是噴油式螺桿壓縮機,軸承采用滑動軸承,軸向止推是推力軸瓦,陰陽轉子無同步齒輪。當發現轉子可竄動3.5mm時,基本可判定推力瓦磨損非常嚴重了。為此決定大修。解體后發現,推力瓦架都已磨損,巴氏合金完全磨掉。轉子進氣端面有明顯磨損,但還顯平整。進氣端蓋磨出一個圓環,有3.5mm深。轉子排氣端面完好。進氣端蓋磨損見圖2。
    噪音異常:壓縮機頭拆解數次,換了兩套轉子找到問題根源
      最后更換了所有軸承及推力瓦,并且轉子做了動平衡,進氣端蓋的深槽未做處理。轉子排氣端面間隙為0.28mm,符合標準間隙0.25mm—0.30mm,轉子進氣端面間隙已達4.5mm,各項數值見下表:
     
      壓縮機轉子各部間隙:
    噪音異常:壓縮機頭拆解數次,換了兩套轉子找到問題根源
      安裝后,開機一切正常,負荷可以從0—100%自由調整,壓力正常。這從實踐中證明了進氣端端面間隙對螺桿壓縮機機組影響甚小。這次檢修故障的消除為1#2#機當時的噪音振動故障提供了借鑒作用。
     
      之前我們已經發現了1#2#機產生振動和噪音的原因:是轉子排氣端端面因腐蝕而產生的凹凸的坑點。如果把排氣端端面上車床修平,并車出密封齒,這樣排氣端面既消除了表面的坑點,又增加了密封齒,減少了排氣端面的內泄漏。通過對排氣端端面的重新定位,讓其間隙仍然保證在標準范圍內。相當于轉子在氣缸里的總竄量增大,但排氣端端面間隙保證了,那么就意味著進氣端端面間隙增大了,增大值即為排氣端端面在車床上的軸向切削值。即2.0mm。
     
      通過3#機組已經看出,進氣端端面間隙對機組的影響很小。所以1#機進氣端增大的2.0mm應當可行,最終將1#機轉子排氣端面在車削后將轉子重新做動平衡,通過調整保證陰陽轉子排氣端端面間隙在標準范圍以內。這樣通過3#機組的故障檢修,找到了解決1#機噪音與振動的方法,并在實際中證明是可行的。

    來源:本站原創

    標簽: 機頭轉子拆解  

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